洛阳松导感应加热科技有限公司
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焚烧炉设计条件:
焚烧炉按照小型垃圾焚烧炉的生产技术条件生产。炉膛正常燃烧温度控制在800℃水平,最高温度控制在1200℃。
炉膛:按照一个燃烧室设计,暂时按圆形底面,直径1200mm,上料后堆料高度按照平均高度300mm,火焰高度按照800mm考虑。
点火:燃烧机,上表面,柴油辅助点火。
焚烧炉采用卧式结构,初步考虑一燃和二燃室一体化设计(按供风量进行区分),采用自动点火。焚烧炉主体设计方案图(初步方案,供参考)如下。
1进料口;2炉膛内壁;3排气管;4外壳;5二次送风通道;6绝热材料;7搅拌器;8炉排; 9一次送风通道;10 支架;11封盖、炉排、搅拌器转动控制装置;12 封盖 13 鼓风机
焚烧炉主要工艺结构参数说明如下:
a.炉膛内腔体积不小1000L,一次填料300L,
b.鉴于圆形结构炉内温度尤其是环向受热均匀,故炉膛采用圆形结构,内腔直径1200mm,高度1100m,
c.燃烧时依靠鼓风机送风助燃,炉膛下部开口采用挡板封闭,防止灰渣及粉尘逃逸在舱体内,排渣时通过封盖、炉排、搅拌器转动控制装置进行控制。
d. 由于炉子放置在方舱内,主体的高度受到限制,最高不能突破2.2m,底部要预留自动出渣接灰桶(空间要求700mm),因此炉膛主体部分控制在1.5m。
附:试验材料燃烧试验数据
试验燃烧材料:主要构成元素C、H、O、N。总体上试验材料材料燃烧良好,因含有固体颗粒物,减容情况总体上可控在10%。料搅动后燃烧情况良好,效率最高。
试验类别 |
燃烧材料 kg |
总燃烧时间 min |
主要工艺及现象 |
基本结论 |
可燃性试验 |
2、3 |
60、70 |
开始黑烟,正常然绕,烟量减小, |
试验材料可燃,燃烧效率平均0.038kg/min |
自然进气燃烧试验 |
4.55 |
45 |
试验材料易燃,开始黑烟,正常然绕,烟量减小,燃烧过程中会慢慢缩成团状,伴随着黑烟,并通过网孔向下滴落带有火焰的黑色液体 |
试验材料可燃,表层充分燃烧,温度造成热熔(热解),燃烧效率平均0.101kg/min |
通风助燃 |
2、2、2 |
18、19、20 |
开始黑烟,正常然绕,烟量减小,6分钟后达到充分燃烧,温度达到最高,此后温度逐渐下降 |
试验材料可燃,通风量满足燃烧需要,燃烧效率平均0.105kg/min |
通风、柴油助燃,定时 |
2、2、2、2、2 |
3(1.72) 6(1.091) 9(0.7606) 12(0.3657) 19(0.0786) |
开始黑烟,正常然绕,烟量减小,6分钟后达到充分燃烧,温度达到最高,此后温度逐渐下降 |
按照回归曲线,燃烧完毕时间应为17分钟,燃烧效率平均0.118kg/min
|
通风助燃、连续加料 |
2、1、1、1 |
11分钟后投料完毕,每次投料用时1分,燃烧35分钟 |
开始黑烟,正常然绕,烟量减小 |
因投料停止供风,燃烧效率:0.142kg/min |
短烟囱综合工况 |
2、2 |
20、21 |
开始黑烟,正常然绕,烟量减小 |
燃烧效率平均0.097kg/min |
短烟囱满料 |
10 |
46 |
开始黑烟,正常然绕,烟量减小, |
燃烧效率平均0.217kg/min |
加长烟囱满料 |
10 |
34 |
烟道口黑灰色烟气浓度变大。每搅拌一次,火势越来越旺,烟道口黑色烟气浓度就变大,温度传感器数值最高达到865℃。此后温度开始下降,火势逐渐变小。 |
燃烧效率平均0.294kg/min |
燃烧试验分析:
a. 试验材料基本燃烧状况良好,在供气量为11m³/min,搅动情况下,直径为370的封闭炉膛,最高温度不超过900℃。
b. 模拟焚烧炉的主体高度490+300=800,直径370,供气燃烧时,火焰从加料口喷出高度400,总体上一次燃烧炉膛高度需要1200mm(不考虑烟囱效应)。
c.10kg试验材料体积为15.7L(100×100×2块体),放入炉膛后虚体积高度20cm,搅动情况下燃烧完毕,时间需要37分钟,燃烧开始炉膛温度低,在6分钟左右达到最高温度(局部充分燃烧)按照试验情况,当发现炉膛温度下降后,剩余试验材料可按照4分钟燃烧时间考虑。